全自动复合地板包装生产线由地板全自动封切机GP253和大型非标热收缩膜机(17kw)组成(见图1),共同完成包装地板盒的套膜、成型、封切、散热收缩定型等工作。
我们采取了如下六项措施,取得了提高生产效率和节能的效果。经一年多实际使用,节能效果明显,在此与同行分享。
1.改变前后输送带电机齿轮齿数,由原来的9齿改为13齿,提高了效率。
2.改变地板全自动封切机GP253的PLC内部参数。为方便修改参数,提
供梯形图见图5。改的目的是减少上下封切刀切膜后时间,让月莫充分冷却,提高粘合力,防止下一包包装时顶破封切口。主要是将49步后的时间参数调整:将1、2改为K3,T3改为K14,T4改为K15,T5改为K30。这样改加长了膜冷却时间(K30-K15)-(K36-K28)=0.7秒;减少了包装等待时间K36-K30=O.6秒。注意不要把封切刀的温度调得太高,否则会被下一包顶破封切口。本机根据冬夏季调为90℃~120℃左右。
3增加后输送电机的反转功能。将原电路的输出继电器ZJ2改动,取一组输出常开触点来控制后输送电机作正反转(同时电路也应作相应调整),见图2。改动目的是:由于膜是通过包装盒带动而再通过成型框成型的。由于输送电机的齿轮齿数增加,使输送带速度加快,膜被拉得很紧,使封切时,膜被拉开,封切口破裂。加后输送电机反转电路后-,膜不受拉力,封切后封切口非常好。正反转交流接触器用3TB40-22E/AC220V,时间继电器用JSS48B,AC220V,时间调整为0.4秒。采用正反转接触器连锁。